金矿加压氧化中铁矾包裹金及靶向消除的研究及应用

栏目:推荐项目成果 发布时间:2019-06-28

 一、项目背景

贵州水银洞450t/d预氧化技改项目,于20171月正式投产,该项目系国内首个难处理金矿的加压氧化工厂,对我国难处理金矿的高效开发利用有着重要的意义。由于项目为国内首创,且处理对象为黔西南高砷、高碳、微细粒的极难处理“卡林型”金矿,工艺上存在众多影响金浸出的因素,如有机碳、氯离子、钠、钾等。2017年现场生产基本按计划进行,但是,随着生产的持续运行,溶液持续回用产生有害元素累积,矿山采矿的矿石性质变化等可能因素的不利影响逐步显现,经常出现了氰渣跑高(2-3g/t)的现象,由于水银洞矿山资源逐渐贫化,原矿金品位大幅度降低,氰渣跑高对整体工艺的效益产生重大影响,该问题成为困扰业主的重大生产问题之一,集团公司对该课题也十分关注。经技术公司的跟踪研究,在1711月以来,矾相包裹金在氰渣中的比例有升高趋势,达到了1-2g/t,如果能开发出一种简易有效且成本低廉的靶向破矾工艺,打开矾相包裹金,提高金浸出率,意义十分重大。

本项目根据紫金矿业集团股份有限公司委托要求,以贵州紫金加压氧化厂氧化渣开展金矿加压氧化中铁矾包裹金及靶向消除的研究及应用研究,以查清加压氧化渣中矾相包裹金的数量及形成机理,并开发出一种简易有效且成本低廉的靶向破矾工艺,打开矾相包裹金,提高金浸出率。

技改前半年的金平均浸出率87.44%,尾渣平均金品位1.89g/t,以前半年平均值作为对比数据,对破矾前后效果进行技术经济效益分析,567月比前半年平均值金浸出率分别提高了4.26%4.02%3.32%,月增产值分别为194.9万元、206.4万元、175.1万元,月增利润分别为186.1万元、199.8万元、166.0万元。以金浸出率平均提高3.87%、入厂物料平均金品位15g/t估算:年增产值2241.3万元,年增成本106.0万元,年增毛利2135.3万元。
二、研究内容和完成情况

       项目针对贵州紫金加压氧化厂出现生产指标恶化、氰化尾渣金持续跑高的现象,开展流程考察及工艺矿物学研究,查明金损失的主要因素为矾类物质包裹金,并及时开展破矾试验研究,为现场提供有力的技术依据。现场技改应用后,成效明显,前3月分别提高金浸出率4.26%4.02%3.32%,估算可年增产值2241.3万元,年增毛利2100多万元。研究报告同时为现场的工艺控制和指标提升提供了建议。
    该技术为国内首创,合理利用现有工艺条件,简便易行,成本低廉,使用过程灵活,可根据矾相包裹金比例随时控制破矾工序开关,有效提高了金回收率,进一步提高了加压氧化工艺的适应性,对深化技术开发、增加企业效益、提高资源利用率有重要意义。